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  • 陜西某地含碳混合鋅礦石選礦試驗研究

      我 國鉛鋅資源十分豐富,遍布全國各地,全國鉛鋅生產礦山數百個,鉛鋅比例為1∶1至1∶5,鋅含量較高,目前已知的鋅礦物58種,工業利用有7種,其中閃鋅 礦約占鋅礦總量的90%以上。由于氧化鋅礦石結構復雜,含泥高,迄今對氧化鋅礦石的回收仍不令人滿意。因此在有效回收硫化鋅的同時,綜合回收氧化鋅礦物顯 得十分有意義。

      一、礦石性質

      陜西某地含碳混合鋅礦為海相沉積成因的碳酸鹽類型,礦石中主要金屬礦物為閃鋅礦、黃銅礦、黃鐵礦、褐鐵礦、菱鋅礦等,主要脈石礦物為白云石、方解石、石英、碳質,碳以有機碳為主。

      閃鋅礦主要呈自形、半自形或它形粒狀晶體,嵌布粒度不均勻。氧化鋅礦物主要為菱鋅礦,嵌布呈很 細小的粒狀晶體,粒徑一般為0.005~0.01mm,并與黃銅礦形成鋅、銅硫化物固溶體結構。脈石礦物主要為白云質灰巖,90%以上為硅化白云質大理 巖。原礦多元素及鋅物相分析結果見表1、表2。

      表1  小型試驗原礦多元素分析結果

      成分ZnCuPbAsSAgSiO2K2ONa2OCaOMgOC

      質量分數2.770.0060.0380.0021.894.41g/t1.850.06912.7829.4518.9713.01

      表2  原礦鋅物相分析結果

      二、浮選條件試驗研究

      (一)脫碳與不脫碳試驗

      在粗磨細度-74μm 65%條件下,加松醇油24g/t,進行脫碳與不脫碳試驗。試驗結果見表3。表3試驗結果說明,采用預先脫碳浮選,可獲得鋅品位40%以上的鋅精礦,而不脫碳浮選,鋅精礦品位不到30%,碳對鋅精礦品位影響明顯。

      (二)磨礦細度試驗研究

      原礦預先脫碳后按“先硫后氧”原則,并以硫化鋅為主進行了磨礦細度試驗。試驗條件為石灰 1000g/t、硫酸銅400g/t、31號黑藥60g/t、丁基黃藥40g/t。試驗結果見圖1。圖1磨礦細度試驗結果說明,當磨礦細度達到-74μm 65%時,可獲得鋅品位45%、鋅回收率87%以上鋅精礦。磨礦細度再增加鋅回收率略有上漲,但鋅品位卻大幅度下降,因此確定磨礦細度為 -74μm65%。

      表3  脫碳與不脫碳試驗結果

    圖1  磨礦細度對浮選的影響

      1-鋅品位;2-鋅回收率;下同

      (三)pH值對浮選結果的影響

      石灰是硫化鋅浮選常用的pH值調整劑,石灰不僅價廉,還可以有效地抑制黃鐵礦,而且對礦泥有凝 聚作用。與其它調整劑對比表明,石灰對該礦樣浮選效果比較理想。圖2試驗結果說明,pH值10左右為宜,pH>11時,由于泡沫黏度增加,礦泥及雜 質帶入鋅精礦,導致浮選過程惡化。

    圖2  pH值對浮選的影響

      (四)硫酸銅對試驗結果的影響

      硫酸銅是閃鋅礦的有效活化劑,由于硫酸銅是強酸弱堿的鹽,在水中完全電離,使溶液呈弱酸性,因此最好在酸性或中性礦漿中使用。但實際生產中礦漿pH值受各種藥劑的影響,Cu2+活化閃鋅礦只能在堿性礦漿中進行,此時一部分銅離子變成堿式銅,因而消耗了硫酸銅用量。圖3試驗結果說明,隨著硫酸銅用量的增加鋅品位和鋅回收率都在上升,而硫酸銅用量大于500g/t時,鋅品位和回收率逐漸下降。確定硫酸銅用量500g/t為宜。

    圖3  硫酸銅對浮選的影響

      (五)捕收劑31號黑藥對浮選的影響

      硫化鋅經硫酸銅活化后,常采用丁基黃藥浮選,而31號黑藥是25號黑藥加入6%的白藥,專門用 于捕收閃鋅礦、方鉛礦等礦物。單獨采用31號黑藥鋅品位和鋅回收率均比丁基黃藥分別高2%~3%,比31號黑藥與丁基黃藥聯合加藥也高出1%~2%。而且 31號黑藥有一定的起泡效能,省去了松醇油。圖4試驗結果說明,31號黑藥用量100g/t為宜。

    圖4  捕收劑31號黑藥對浮選的影響

      (六)硫化鈉對氧化鋅浮選的影響

      在確定了硫化鋅浮選條件后,對氧化鋅浮選進行了硫化鈉用量試驗。硫化鈉是有色金屬氧化礦的有效硫化劑,其硫化速度與硫化鈉用量及礦漿pH值等因素有關。圖5試驗結果說明,隨著硫化鈉用量的增加,氧化鋅精礦品位有所上升,但鋅回收率有所下降,這是因為硫化鈉用量過大,礦漿pH值過高。因此確定硫化鈉用量5.0kg/t左右為宜。

    圖5  硫化鈉對氧化鋅浮選的影響

      (七)十二胺用量對氧化鋅浮選的影響

      由于該礦為碳酸鹽類型礦,鈣鎂含量較高,該類型氧化鋅礦石適宜采用硫化后伯胺法浮選。圖6試驗結果說明,隨十二胺用量的增加,鋅回收率有明顯上升,但鋅精礦質量逐漸下降,十二胺用量100g/t足以使氧化鋅得到有效的回收。

    圖6  十二胺對氧化鋅浮選的影響

      (八)閉路試驗

      在優化條件試驗基礎上進行了浮選閉路試驗,由于中礦返回,使礦漿中藥劑濃度增加,因此,對捕收劑用量進行了適當的調整。閉路試驗流程見圖7,試驗結果見表4。

    圖7  閉路試驗流程

      表4  閉路試驗結果

    (九)鋅精礦主要成分分析及氧化鋅精礦鋅物相分析

      為了考察鋅精礦質量及氧化鋅回收效果,對閉路最終精礦進行了化學多元素分析,對氧化鋅精礦進行了鋅物相分析。分別見表5、表6。從表5可以看出,閉路硫化鋅精礦達到了國家新頒發的YST320-2007一級精礦質量標準,銅、鉛、鐵,砷、SiO2雜質含量也符合要求。從表6鋅物相結果說明,氧化鋅精礦鋅的回收率達到了73%以上。

      表5  鋅精礦主要成分分析結果

    表6  氧化鋅精礦鋅物相分析結果

      三、結論

      (一)該礦石為單一的混合鋅礦石,碳質對鋅精礦有一定的影響,其它雜質含量較少,閃鋅礦占鋅總量的88%左右。

      (二)采用“先硫后氧”工藝流程,在粗磨-74μm65%的條件下,預先脫碳,經一次粗選、兩 次掃選、三次精選獲得硫化鋅精礦。其尾礦采用硫化鈉硫化后,十二胺作捕收劑浮選氧化鋅,閉路試驗獲得硫化鋅精礦品位56.15%、鋅回收率85.56%, 以及氧化鋅品位34.90%、鋅回收率9.37%,鋅的總回收率94.93%的較好指標。

      (三)礦石中氧化鋅由于嵌布粒度在0.005~0.01mm,難以解離,影響了氧化鋅的回收。

      (四)試驗流程結構合理,藥劑制度簡單,為工業生產提供了一套合理的工藝流程。


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